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          銅陵如何南方污水處理廠中試脫氮工藝的效率

          來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2019-03-04 95896 次瀏覽


            目前,我國(guó)很多污水處理廠均采用A2/O工藝進(jìn)行污水生物處理[1].但由于A2/O工藝自身存在碳源競(jìng)爭(zhēng)、 硝酸鹽以及泥齡等問(wèn)題使其在實(shí)際運(yùn)行中很難實(shí)現(xiàn)高效同步脫氮除磷效果[2, 3].為提高A2/O工藝脫氮除磷效果,研究者提出倒置A2/
            O、 改良式A2/O等工藝,以及化學(xué)除磷、 補(bǔ)充碳源、 添加生物填料等輔助手段[4~7].對(duì)實(shí)際運(yùn)行污水處理廠而言,通過(guò)投加混凝劑可迅速提高除磷效果,而脫氮仍是一個(gè)難題.
            生物脫氮過(guò)程中需要自養(yǎng)菌和異養(yǎng)菌兩類(lèi)不同微生物參與,它們對(duì)有機(jī)物濃度、 D
            O、 pH值要求均不同,導(dǎo)致(cause)在A2/O工藝實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,污泥回流比、 混合液回流比、 進(jìn)水水質(zhì)、 溫度等因素對(duì)脫氮效果產(chǎn)生重要影響[8,9,10,11].為獲得良好的脫氮效果,研究者從各種模型入手來(lái)調(diào)控(釋義:調(diào)節(jié)、控制)污水廠的運(yùn)行參數(shù)[12, 13].其中,最為著名的IWA模型較復(fù)雜,實(shí)際應(yīng)用困難[14, 15].因此,尋求一種快速,簡(jiǎn)便適用的手段是很多污水廠面臨的實(shí)際問(wèn)題.
            本研究以武漢市龍王嘴污水處理廠實(shí)際處理工藝為原型建立中試裝置,從氮平衡分析(Analyse)入手,采用理論分析與實(shí)際運(yùn)行相結(jié)合的方式,分析不同進(jìn)水條件下,如何調(diào)整污泥濃度、 污泥回流比及混合液回流比來(lái)使出水TN達(dá)到一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn),以期為實(shí)際污水處理廠高效脫氮運(yùn)行提供借鑒.
            1 材料與方法
            1.1 試驗(yàn)裝置與運(yùn)行參數(shù)
            本試驗(yàn)所用中試裝置以龍王嘴污水處理廠現(xiàn)有工藝為原型,原設(shè)計(jì)處理水量為24 t ·d-1.反應(yīng)器材質(zhì)為鋼板,總?cè)莘e為12.92 m3,有效水深1.0 m,超高0.5 m,原設(shè)計(jì)選擇池、 厭氧池、 缺氧池及好氧池HRT分別為0.5、 1.0、 1.5和5.5 h. 本試驗(yàn)進(jìn)水為設(shè)計(jì)處理水量的80%,其各部分的實(shí)際HRT見(jiàn)圖1中說(shuō)明.
            ①選擇池;
            ②厭氧池;
            ③缺氧池;
            ④好氧池;
            ⑤二沉池
            圖1 中試試驗(yàn)裝置示意
            中試裝置進(jìn)水為龍王嘴污水處理廠渦流沉砂池出水,其中20%進(jìn)水與回流污泥混合進(jìn)入選擇(xuanze)池,將污泥中硝酸鹽進(jìn)行反硝化,另外80%進(jìn)水直接進(jìn)入?yún)捬醭兀旌弦簭暮醚醭氐?個(gè)廊道末端回流至缺氧池.好氧池采用漸減曝氣方式,水溫在15℃以上時(shí),末端DO平均值在4mg ·L-1左右,水溫在15℃以下時(shí),提高曝氣強(qiáng)度,末端DO在7mg ·L-1以上. 1.2 試驗(yàn)水質(zhì)
            試驗(yàn)水質(zhì)情況為COD 150~350 mg ·L-1,SS 100~350 mg ·L-1,NH+4-N 10~20 mg ·L-1,TN 20~40 mg ·L-1,TP 2~7 mg ·L-1,pH 6~
            9. 1.3 試驗(yàn)方法
            本研究在試驗(yàn)初期對(duì)A2/O工藝氮平衡建立理論模型,根據(jù)此模型調(diào)整相關(guān)的運(yùn)行參數(shù),使其在實(shí)際進(jìn)水條件下出水TN達(dá)到一級(jí)A的標(biāo)準(zhǔn)[16]. 1.4 測(cè)試方法
            NH+4-
            N、 NO-3-
            N、 NO-2-
            N、 T
            N、 CO
            D、 S
            V、 MLS
            S、 MLVSS等均按標(biāo)準(zhǔn)方法測(cè)定[17]; DO采用HQ30便攜式溶解氧(Oxygen)儀測(cè)定.
            2 結(jié)果與分析 2.1 A2/O工藝氮平衡模型的建立
            A2/O工藝中N的遷移轉(zhuǎn)化途徑如圖2所示.據(jù)此可建立N的物料平衡方程:
            圖2 A2/O工藝氮物料平衡示意
            為簡(jiǎn)化模型,作如下7點(diǎn)假設(shè):
            進(jìn)水TN在好氧區(qū)經(jīng)充分氧化后幾乎全部轉(zhuǎn)化為NO-3-N,出水NH+4-N一般小于1mg ·L-1,可取1mg ·L-1.
            好氧池中MLVSS/MLSS取值為0.5.
            二沉池出水SS一般在10~20 mg ·L-1之間,通過(guò)出水SS去除的有機(jī)氮最小值可按10 mg ·L-1×0.5×0.12=0.6 mg ·L-1計(jì).
            龍王嘴污水處理廠出水達(dá)到一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn),出水TN≤15 mg ·L-1.
            進(jìn)水TN與進(jìn)水COD同步增減,TN≤ 20 mg ·L-1時(shí),污泥齡θC取25 d,進(jìn)水20 mg ·L-1≤ TN<30 mg ·L-1時(shí),θC取15~20 d; 當(dāng)進(jìn)水TN≥ 30 mg ·L-1時(shí),θC取20~25 d.
            脫氮碳源充足,缺氧池對(duì)NO-3-N的去除率高達(dá)90%,系統(tǒng)(system)中不存在同步硝化反硝化作用.
            通過(guò)排出剩余污泥排出的TN主要指污泥中的有機(jī)氮,忽略剩余污泥排出的NH+4-N和NO-3-N.
            若生物池體積為V,設(shè)計(jì)處理(chǔ lǐ)水量為Q,污泥濃度為X,回流污泥濃度為
            XR,污泥齡為θC,c為出水中NO-3-N的含量,TN為進(jìn)水總氮含量,污泥回流比為R1,混合液回流比為R2,r為缺氧池的反硝化篩除率,進(jìn)水中TN的含量Ni則可以得到:
            圖3 A2/O工藝脫氮各單元參數(shù)示意
            剩余污泥量為:
            生物池水力停留時(shí)間延長(zhǎng)至10.6 h,即0.44 d,通過(guò)(tōng guò)剩余污泥排放的有機(jī)氮為:
            在圖3所示節(jié)點(diǎn)1處存在以下生物量物料平衡關(guān)系式:
            由此推出:
            剩余污泥的流量為:
            通過(guò)排出剩余污泥所排出的NH+4-N和NO-3-N為:
            QWQ,根據(jù)假設(shè),可以得到下列關(guān)系:
            由式~,和得出:
            令R=R1+R2為總回流比,當(dāng)R≤ 1時(shí),此時(shí)R1=R,R2=0; 當(dāng)R>1時(shí),此時(shí)R1=100%,R2=.根據(jù)上述假定,在不同進(jìn)水T
            N、θC 及反硝化去除率作用下,計(jì)算在不同X時(shí)對(duì)應(yīng)的R值.
            表1 不同運(yùn)行參數(shù)時(shí)R值
            根據(jù)表1并結(jié)合中試進(jìn)水水質(zhì)及調(diào)試運(yùn)行方便,反應(yīng)器可以按以下4個(gè)工況運(yùn)行.
            工況一:進(jìn)水TN在25mg ·L-1以下,水溫一般較高,此時(shí)可取MLSS在3000mg·L-1左右,污泥回流比為50%,硝化液回流比為0.
            工況二:進(jìn)水TN在25~30mg ·L-1,水溫一般較高,此時(shí)可取MLSS在4000mg·L-1左右,污泥回流比100%,硝化液回流比為0.
            工況三:進(jìn)水TN在30~35mg ·L-1,水溫一般較低,此時(shí)可取MLSS在6000mg·L-1左右,污泥回流比100%,硝化液回流比為100%.
            工況四:進(jìn)水TN在35mg ·L-1以上,水溫偏低,此時(shí)可取MLSS在7000mg·L-1左右,污泥回流比100%,硝化液回流比為200%或更高.
            通過(guò)調(diào)試中試試驗(yàn)裝置在4個(gè)工況下的運(yùn)行狀況,不僅可以驗(yàn)證脫氮模型假定和算法的合理性,更重要之處在于可以為龍王嘴污水處理廠在不同進(jìn)水條件下提供合理最佳回流運(yùn)行方案,達(dá)到穩(wěn)定脫氮效果. 2.2 A2/O工藝氮平衡模型的中試驗(yàn)證 2.2.1 工況一試驗(yàn)
            2012年5月13日~6月30日和2012年8月4日~8月27日期間,進(jìn)水水質(zhì)指標(biāo)平均值(The average value)如下:COD221.2 mg ·L-1,SS224.5 mg ·L-1,TN 24.3 mg ·L-1,NH+4-N 14.1 mg ·L-1,NO-3-N 1.2 mg ·L-1,TP 5.1 mg ·L-1,水溫 23℃±2℃.該工況共運(yùn)行72 d,運(yùn)行參數(shù)為:污泥回流比50%,生物反應(yīng)池平均MLSS為3734 mg ·L-1,MLVSS/MLSS比值(兩數(shù)相比所得的值)約為0.48,污泥齡為20.8 d. 在該工況下,出水COD和SS平均值分別為21.1 mg ·L-1和11.2 mg ·L-1,平均去除率分別達(dá)到89.6%和93.5%; 出水NH+4-N平均值為0.4 mg ·L-1,平均去除率達(dá)到96.9%,出水NO-3-N相對(duì)比較高,平均值為11.0 mg ·L-1,出水TN平均值11.7 mg ·L-1,主要來(lái)自于NO-3-N,平均去除率達(dá)到51.5%,采樣點(diǎn)達(dá)標(biāo)率為94.9%.出水TN和NH+4-N優(yōu)于國(guó)家一級(jí)A的標(biāo)準(zhǔn),由此可見(jiàn),該工況下模型預(yù)測(cè)(predict)可靠有效. 2.2.2 工況二試驗(yàn) 2012年7月1日~7月31日期間,進(jìn)水水質(zhì)指標(biāo)平均值如下:COD224.6mg ·L-1,TN26.0mg ·L-1,NH+4-N 16.0 mg ·L-1,NO-3-N 1.2mg ·L-1,TP 5.2 mg ·L-1,水溫 27℃±2℃.該工況共運(yùn)行31 d,其運(yùn)行參數(shù)為:污泥回流比100%,生物反應(yīng)池平均MLSS為4151 mg ·L-1,MLVSS/MLSS比值約為0.48,污泥齡為15.6 d.
            在該工況下,出水COD平均值(The average value)為21.0 mg ·L-1,平均去除率達(dá)到90.4%; 出水NH+4-N平均值0.3 mg ·L-1,平均去除率達(dá)到98.4%,優(yōu)于國(guó)家一級(jí)A的標(biāo)準(zhǔn); 出水NO-3-N相對(duì)較高,平均值為10.2 mg ·L-1; 出水TN平均值10.9 mg ·L-1,主要來(lái)自于NO-3-N,平均去除率達(dá)到57.9%,TN達(dá)標(biāo)率為100%,優(yōu)于國(guó)家一級(jí)A的標(biāo)準(zhǔn).由此可見(jiàn),該工況下模型預(yù)測(cè)也可靠有效. 2.2.3 工況三試驗(yàn)
            2012年10月19日~1月16日期間,進(jìn)水水質(zhì)指標(biāo)平均值如下:COD 275.4mg ·L-1,SS 265.5mg ·L-1,TN 34.1mg ·L-1,NH+4-N 16.2mg ·L-1,NO-3-N 1.0mg ·L-1,TP 5.1mg ·L-1,水溫 5~15℃之間.該工況共運(yùn)行90 d,其運(yùn)行參數(shù)為:污泥回流比100%,混合液回流比100%,生物反應(yīng)池平均MLSS為7000 mg ·L-1,MLVSS/MLSS比值約為0.48,污泥齡為23.5 d.
            運(yùn)行過(guò)程(guò chéng)中為保證系統(tǒng)脫氮效果,在不同溫度下及時(shí)調(diào)控MLSS,試驗(yàn)調(diào)整情況(Condition)及平均進(jìn)水水質(zhì)詳見(jiàn)表2和表3.
            表2 取樣序號(hào)與工況運(yùn)行參數(shù)
            表3 中試裝置出水指標(biāo)值  
            該工況運(yùn)行期間,出水COD和SS平均值分別為26.0 mg ·L-1和13.8 mg ·L-1,平均去除率分別為90.0%和94.4%.當(dāng)水溫在10~15℃之間,平均MLSS為4558 mg ·L-1,好氧(Oxygen)末端DO在4mg ·L-1左右時(shí),出水TN達(dá)標(biāo)效率僅為52%,提高M(jìn)LSS到6000 mg ·L-1以上,好氧末端DO到7 mg ·L-1以上時(shí),出水TN達(dá)標(biāo)率顯著提高,這一結(jié)果與張智等[18]報(bào)道一致.當(dāng)水溫低于10℃,并接近5℃,即使維持系統(tǒng)MLSS在7000 mg ·L-1以上,好氧末端DO到7 mg ·L-1以上時(shí),出水TN達(dá)標(biāo)效率也僅為67%.當(dāng)水溫低于10℃,但很接近10℃,此時(shí)維持MLSS和好氧末端DO分別在7000 mg ·L-1和7mg ·L-1以上,出水TN 具有較高的達(dá)標(biāo)效率.由此看出,該工況下模型預(yù)測(cè)也較可靠有效.
            對(duì)照表1 和表3 分析看出,水溫較低時(shí),硝化效率通過(guò)提高好氧段曝氣強(qiáng)度得到改善,而反硝化效率較低,為獲得較好脫氮效果應(yīng)適當(dāng)提高R值.因此,當(dāng)污泥和混合回流比均維持在100%時(shí),脫氮效果欠佳.
            另外,3個(gè)工況下中試出水TP平均值為1.0mg ·L-1左右,不能達(dá)到一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn),建議輔以化學(xué)除磷(P)手段.
            在整個(gè)中試試驗(yàn)期間,進(jìn)水COD/TN平均值為8.75,脫氮碳源充足[19,20],在工況一和工況二試驗(yàn)中,沒(méi)有進(jìn)行硝化液回流,因此,降低了缺氧池DO上升的可能,故不會(huì)消耗(consume)太多碳源[21,22],創(chuàng)造了有利于反硝化的條件,從而獲得良好的脫氮效果; 在工況三試驗(yàn)中,水溫對(duì)脫氮效果產(chǎn)生了顯著影響,增大好氧段曝氣量和提高M(jìn)LSS一定程度上有利于脫氮效果的提高.
            由于在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中TN濃度基本維持在35mg ·L-1以下,因此缺乏對(duì)工況四的驗(yàn)證(Experimental)試驗(yàn).但根據(jù)前3個(gè)工況試驗(yàn)的運(yùn)行結(jié)果可以做如下推測(cè):溫度在接近且低于10℃ 與15℃ 之間時(shí),只要保證足夠DO和MLSS一定可以達(dá)到理想的脫氮效果; 但當(dāng)溫度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于10℃ 并可能在5℃ 以下,維持較高DO和MLSS難以使出水氮達(dá)標(biāo),必須將混合液回流比提高到比該工況要求更高的混合液回流比.具體參見(jiàn)污水寶商城資料或
            3 結(jié)論
            綜上所述,在3種工況試驗(yàn)條件下,模型能較好適應(yīng)實(shí)際情況的變化.
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