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          甘肅污泥回流比對2段進(jìn)水A O工藝處理重油加

          來源: 發(fā)布時間:2019-08-02 94935 次瀏覽


            氮是石油中的主要雜原子元素,含量約在0.1%~0.6%,主要以有機(jī)氮的形態(tài)存在。在石油煉制過程中,這些有機(jī)氮化物會轉(zhuǎn)化成無機(jī)氮,溶解到水相中形成含氮污水。石油煉制污水總氮處理(chǔ lǐ)負(fù)荷一般在60~80 mg?L−1,其中氨氮70%~90%,硝態(tài)氮5%~15%,有機(jī)氮5%~10%,亞硝態(tài)氮含量很低。絕大多數(shù)石油煉制公司污水脫氮采用傳統(tǒng)的A/O工藝,排水總氮濃度30~40 mg?L−1,基本滿足《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》總氮排放限值要求。但是,隨著國家對環(huán)保工作重視程度的提高,污水總氮的排放標(biāo)準(zhǔn)越來越嚴(yán),尤其是我國部分地區(qū)已執(zhí)行總氮小于15 mg?L−1或10 mg?L−1排放限值要求,未來石油煉制企業(yè)污水處理領(lǐng)域總氮提標(biāo)將是大勢所趨。如何利用現(xiàn)有污水處理的硬件設(shè)施,通過制定科學(xué)的設(shè)計參數(shù)和運(yùn)行參數(shù),簡單地改變工藝運(yùn)行條件,進(jìn)行原位強(qiáng)化總氮深度脫除,是當(dāng)前研究的重要任務(wù)。分段進(jìn)水A/O生物脫氮工藝無需硝化液內(nèi)循環(huán),污泥、污水、污染物停留時間長,碳源利用率高,脫氮效率(efficiency)高,相比于傳統(tǒng)的A/O工藝,更有利于有機(jī)污染物和氮污染物的深度脫除。從機(jī)理上分析,分段進(jìn)水A/O工藝會適用于優(yōu)質(zhì)碳源較低、有機(jī)污染物和氮污染物處理負(fù)荷較大的石油煉制污水處理,但是相關(guān)的研究報道較少。因此,本研究以石油煉制污水處理領(lǐng)域達(dá)標(biāo)難度最大的重油加工污水為研究對象,基于傳統(tǒng)的A/O脫氮工藝設(shè)計參數(shù),構(gòu)建了以2段進(jìn)水A/O工藝為主體的生化脫氮工藝和參數(shù),并在現(xiàn)場開展了側(cè)線實(shí)驗研究,考察了污泥回流比r值對系統(tǒng)的脫碳、脫氮能力的影響,以期為重油加工污水氮與碳協(xié)同深度達(dá)標(biāo)提供依據(jù)。
            1 材料與方法
            1.1 材料和儀器
            實(shí)驗污水:某典型重油加工企業(yè)污水場水解酸化裝置出水,實(shí)驗期間進(jìn)水CO
            D、T
            N、氨氮、硝態(tài)氮、有機(jī)氮均值分別為379、60、51、6.0、1.5 mg?L−1。
            器材及儀器設(shè)備:紫外分光光度計,L6,儀電分析儀器有限公司;TN/TOC分析儀,TOC-L,島津;可見分光光度計,7230G,精科儀器有限公司;便攜式水質(zhì)分析儀,U-50,日本HORIBA;電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱,101-0A,葉拓。中空纖維膜紡絲機(jī)通過膜技術(shù)進(jìn)行水處理,應(yīng)用于制藥、釀造、餐飲、化工、市政污水回傭、醫(yī)院、小區(qū)污水會用、造紙等生產(chǎn)生活污水處理。膜分離技術(shù)是一種廣泛應(yīng)用于溶液或氣體物質(zhì)分離、濃縮和提純的分離技術(shù)。膜壁微孔密布,原液在一定壓力下通過膜的一側(cè),溶劑及小分子溶質(zhì)透過膜壁為濾出液,而大分子溶質(zhì)被膜截留,達(dá)到物質(zhì)分離及濃縮的目的。膜分離過程為動態(tài)過濾過程,大分子溶質(zhì)被膜壁阻隔,隨濃縮液流出,膜不易被堵塞,可連續(xù)長期使用。
            1.2 分析項目及方法
            COD分析參照GB/T 11914-1989中的方法,NH4+−N分析參照HJ636-2012中的方法,NO3−−N分析參照HJ/T 346-2007中的方法,MLSS和SVI的測定方法參照文獻(xiàn)中的方法。TN采用島津TOC-L分析儀測定,D
            O、溫度采用HORIBA U-50分析儀測定。
            1.3 實(shí)驗條件及方法
            實(shí)驗工藝及設(shè)備:模擬現(xiàn)場硬件設(shè)施,根據(jù)前期研究成果,構(gòu)建現(xiàn)場側(cè)線實(shí)驗工藝,如圖1所示。2段進(jìn)水A/O反應(yīng)器總有效容積為2 160 L,各段容積比為VA
            1:VO
            1:VA
            2:VO2=
            1:2.
            6:1.
            4:2.2,其中好氧池均分成3個格室,沉淀池有效容積150 L,BAF池有效容積150 L。3臺隔膜計量泵分別控制進(jìn)水及污泥回流,空壓機(jī)為好氧格室曝氣,機(jī)械攪拌器為缺氧區(qū)提供攪拌。A1in和A2in分別為反硝化單元的進(jìn)水采樣點(diǎn),A1、A2、O12、O13、O22、O23的采樣點(diǎn)均在相應(yīng)單元出水側(cè)液面下10 cm處,O11和O21在出水側(cè)距池底20 cm處設(shè)置的取樣口采樣。

            圖1 2段進(jìn)水A/O生物脫氮工藝流程圖
            實(shí)驗裝置啟動及運(yùn)行:取某重油加工企業(yè)污水處理(chǔ lǐ)場CASS池活性污泥1.5 m3,接種到2段進(jìn)水A/O工藝,控制實(shí)驗溫度為 ℃,進(jìn)水流量720 L?d−1,2段進(jìn)水A/O反應(yīng)器水力停留時間72 h,污泥沉淀池停留時間為5 h。中空纖維膜紡絲機(jī)外形像纖維狀,具有自支撐作用的膜。它是非對稱膜的一種,其致密層可位于纖維的外表面/如反滲透膜,也可位于纖維的內(nèi)表面(如微濾膜和超濾膜)。對氣體分離膜來說,致密層位于內(nèi)表面或外表面均可。按照前期研究成果,2段進(jìn)水A/O反應(yīng)器工藝參數(shù):流量分配比系數(shù)a1為0.7,a2為0.3,缺氧段采用20 r?min−1低速攪拌控制溶解氧在0.2~0.4 mg?L−1,好氧段控制溶解氧在3.5~4.5 mg?L−1,污泥回流比r值1.0,定期排泥控制泥齡25~30 d,兩級A/O無硝化液回流。裝置運(yùn)行至第7天,出水水質(zhì)穩(wěn)定在總氮質(zhì)量濃度20~24 mg?L−1,COD質(zhì)量濃度50 mg?L−1,NH4+−N質(zhì)量濃度低于1 mg?L−1,完成啟動穩(wěn)定3 d開始實(shí)驗。改變污泥回流比r值,考察不同r值下對系統(tǒng)運(yùn)行條件及處理效果的影響,每隔7 d改變一次污泥回流比,共計35 d,污泥回流比r值在不考察時以1.0運(yùn)行。
            2 結(jié)果與討論
            2.1 污泥回流比對運(yùn)行條件的影響
            2.1.1 對各段水力停留時間的影響
            不同污泥回流比下各段的HRT變化如表1所示。膜生物反應(yīng)器在污水處理,水資源再利用領(lǐng)域,MBR又稱膜生物反應(yīng)器(Membrane Bio-Reactor ),是一種由膜分離單元與生物處理單元相結(jié)合的新型水處理技術(shù)。當(dāng)回流比加大,各段的污水水力停留時間在減少,同時污水的感染物濃度也在稀釋。回流比較低的時候,增加回流比,污水的停留時間可以滿足活性污泥對污染物的去除速率,那么回流比越大,去除效果越好。但是當(dāng)回流比較高的時候,污水的停留時間過短,污染物還沒有完全降解就會被排出裝置外,所以污泥的回流比存在一個最佳的操作區(qū)間。
            表1 不同污泥回流比下各單元的水力停留時間的變化

            2.1.2 對各段MLSS的影響
            污泥回流比對各段MLSS的影響如圖2所示。回流比過低,污泥濃度會偏高,HRT延長,污泥處理負(fù)荷會降低,最終導(dǎo)致活性污泥性狀變差;回流比過高,污泥濃度會偏低,HRT縮短,污染物的降解效果會變差。對比第1段和第2段發(fā)現(xiàn),回流比對第1段的活性污泥濃度影響更大。活性污泥回流過高,大量的非反硝化型異養(yǎng)菌(fungus)可能會和反硝化菌在A1段競爭碳源底物,降低反硝化效率;同樣在O1段,大量的異養(yǎng)菌的存在,可能會抑制硝化過程,不利于氨氮的氧化(oxidation)。
            圖2 污泥回流比對各段MLSS的影響
            2.1.3 對沉淀池活性污泥沉降指數(shù)的影響
            污泥回流比r值的改變會影響沉淀池水力負(fù)荷和污泥負(fù)荷。實(shí)驗期間活性污泥的SVI在110~125 mL•g−1,考察r值對沉淀池活性污泥沉降指數(shù)的影響,結(jié)果如圖3所示。r值從0.60增大到1.50,沉淀池活性污泥沉降指數(shù)略有小幅升高,但是污泥沉降性能依然良好。這一現(xiàn)象與王偉等在研究(research)污泥回流比對分段進(jìn)水A/O工藝處理生活污水的影響的過程中得出的結(jié)論基本一致,即在系統(tǒng)(system)污泥沉降性能較好時,r值對二沉池泥水分離效果影響不大。
            圖3 污泥回流比對活性污泥沉降指數(shù)的影響
            2.1.4 對反硝化區(qū)溶解氧和回流能耗的影響
            污泥回流比r值的增加會引起反硝化區(qū)A1和A2的溶解氧(Oxygen)濃度的小幅增加。A1區(qū)的溶解氧由均值0.22 g?L−1增加到0.31 mg?L−1左右,A2區(qū)的溶解氧由均值0.27 g?L−1增加到0.34 mg?L−1左右。分段進(jìn)水工藝從源頭上避免了硝化液的回流,利于反硝化區(qū)域的溶解氧控制。且由于硝化液回流量的減少,相應(yīng)的電耗也可以得到消減,根據(jù)通用的潛水排污泵能耗核算,每減少100 m3的硝化液回流,可以減少約7~11 kWh的電耗。以1個年加工量1 000萬t的煉廠為例,按每加工1 t原油產(chǎn)生污水量0.50 m3計算,如果不回流硝化液1年可以節(jié)約電耗35萬~55萬 kWh。
            2.2 污泥回流比對處理效果的影響
            2.2.1 對COD去除效果的影響
            r值的改變對COD去除效果的影響結(jié)果見圖4。2段進(jìn)水A/O工藝對重油加工污水中的有機(jī)污染物取得了良好的去除效果,r值的變化對有機(jī)污染物的去除最終效果影響較小。第1段A/O單元完成了對70%有機(jī)污染物負(fù)荷的快速降解,第2段A/O單元完成了剩余30%有機(jī)污染物負(fù)荷以及降解周期較長的有機(jī)污染物的深度降解,裝置出水COD在48~51 mg?L−1。

            圖4 污泥回流比對COD去除效果的影響
            對比r值變化對第1段和第2段A/O工藝中有機(jī)污染物降解的影響,發(fā)現(xiàn)r值變化對第1段A/O影響較大。r值越大,A1進(jìn)水的有機(jī)污染物濃度因水量稀釋越低,但是隨著反應(yīng)的進(jìn)行,影響越來越小,說明2段進(jìn)水A/O系統(tǒng)對水量負(fù)荷有較好的適應(yīng)能力。相比于傳統(tǒng)的A/O工藝,無硝化液回流的分段進(jìn)水工藝,有機(jī)污染物的停留時間延長了近50%,利于對重油加工污水中降解周期較長的有機(jī)污染物的深度降解。
            2.2.2 對TN去除效果的影響
            回流比對2段進(jìn)水A/O工藝的TN去除效果影響見圖5。r值0.60~1.50對應(yīng)的O13出水TN分別為23.8、20.1、17.7、16.5、18.8 mg?L−1,去除率分別為61.61%、67.58%、71.45%、73.38%、69.67%。r=1.0和r=1.25時,2段進(jìn)水A/O工藝取得了70%以上的總氮去除率,在未投加碳源和未進(jìn)行硝化液回流的條件下,脫氮率已經(jīng)略高于常規(guī)的A/O生化脫氮工藝,說明該工藝適用于低碳氮比重油加工污水脫氮。理論核算脫氮率,如果A1和A2單元都實(shí)現(xiàn)完全反硝化,r值0.60~1.50對應(yīng)的脫氮率在80%~88%,與實(shí)際脫氮率對比發(fā)現(xiàn),TN去除率還有近20%的提升空間。
            圖5 污泥回流比對總氮篩除效果的影響

            2.2.3 對氨氮去除效果的影響
            污泥回流比對氨氮的處理效果的影響見圖6。在r值由0.60增大到1.50的過程中,2段進(jìn)水A/O工藝側(cè)線中試裝置在短期內(nèi)基本保障了氨氮的高效(指效能高的)去除,出水氨氮均小于1 mg?L−1,去除率均達(dá)到了98%以上。但是,對于各段氨氮出水水質(zhì)分析發(fā)現(xiàn),回流比過低和回流比過高都不利于對氨氮的去除,r=1.0和r=1.25時,各段的硝化效果較好,且r=1.0的硝化效果略好。

            圖6 污泥回流比對氨氮去除效果的影響
            分析第1段A/O的脫氨效果,隨著回流比的增加,A1的氨氮濃度因為稀釋原因明顯降低。當(dāng)r=1.50時,A1的進(jìn)水氨氮濃度最低,但是隨著O1好氧降解時間的延長,氨氮濃度開始高于回流比為0.75、1.0、1.25條件下的出水氨氮濃度,說明在此條件下,O1的氨氮氧化能力在下降,其原因主要是回流引起的污泥濃度降低和污水停留時間減少所致。當(dāng)r=0.60時,相同的進(jìn)水氨氮處理負(fù)荷,O1污泥濃度最高,氨氮污染物停留時間最長,但是O1出水氨氮濃度也高于r值為0.75、1.0、1.25條件,表明硝化過程受到了抑制,分析原因可能(maybe)是自養(yǎng)硝化特殊結(jié)構(gòu):莢膜、鞭毛、菌毛與異養(yǎng)菌存在競爭關(guān)系,并處于劣勢。分析第2段A/O的脫氨效果,回流比的增加對第2段氨氮的去除效果影響并不明顯,A2進(jìn)水的氨氮濃度升高主要是第1段A/O未完全硝化的氨氮所致。
            2.2.4 對硝態(tài)氮去除效果的影響
            如圖7所示,在r值從0.60增大到1.25的過程中,增大回流比有助于提高系統(tǒng)的硝態(tài)氮的去除效果。O23在r=1.50時,O23出水硝態(tài)氮突然升高,主要原因是回流比過大,導(dǎo)致O13出水存在未完全降解的氨氮,在O23氧化成硝態(tài)氮。分析各段出水硝態(tài)氮質(zhì)量濃度發(fā)現(xiàn),回流比過低和回流比過高都不利于對硝態(tài)氮的去除,r=1.0和r=1.25時,系統(tǒng)的反硝化效果較好,且r=1.25的反硝化效果最好。

            圖7 污泥回流比對硝態(tài)氮去除效果的影響
            分析第1段A/O的脫硝效果,A1單元在r由0.60增加到1.50的過程中,A1硝態(tài)氮去除量在逐漸增加,在r=1.50時達(dá)到最大值,為0.75 g?h−1,說明A1的反硝化效能沒有得到充分利用,可以適度增加A1硝酸鹽處理負(fù)荷,以充分利用第1段缺氧區(qū)反硝化能力。研究(research)還發(fā)現(xiàn),較低的回流比會導(dǎo)致污泥濃度過高,會對反硝化段的碳源產(chǎn)生惡性的競爭(competition),r=0.60時,A1的CCOD降/CN降為3.69,硝態(tài)氮去除量為0.51 g?h−1,而r=1.0時,A1的CCOD降/CN降為3.43,硝態(tài)氮去除量為0.62 g?h−1,就證明了這一點(diǎn)。
            分析(Analyse)第2段A/O的脫硝效果,A2單元在r值從0.60增大到1.5的過程(guò chéng)中,硝態(tài)氮去除量基本沒有變化,出存在殘留硝態(tài)氮7.78~11.0 mg?L−1,主要原因是A2反硝化碳源不足。核算A2的CCOD降/CN降,r=0.60時,A2的CCOD降/CN降=3.39;r=1.0時,A2的CCOD降/CN降=3.27。A2單元的CCOD降/CN降的變化趨勢與A1基本一致,表明在A2單元同樣存在碳源競爭。但是相比A1單元,A2的CCOD降/CN降值略低,說明A2單元碳源利用率更高。
            3 結(jié)論
            1)2段進(jìn)水A/O工藝中,污泥回流比從小增大時,會增加系統(tǒng)的水量負(fù)荷,導(dǎo)致污水、污泥、污染物的停留時間縮短,減少系統(tǒng)對進(jìn)水中污染物的降解時間。
            2)在一定范圍內(nèi)提高污泥回流比,可以提升系統(tǒng)硝化和反硝化效果,尤其是第1段缺氧區(qū)氨氮水(Nitric acid)鹽氮去除的量會明顯增加,但當(dāng)污泥回流比過高時,系統(tǒng)硝化、反硝化效果會明顯降低,最大污泥回流比不宜超過1.25。
            3)相對于傳統(tǒng)的A/O工藝,分段進(jìn)水A/O工藝污染物的停留時間更長,更有利于污水中降解周期較長的有機(jī)污染物的去除。
            4)為進(jìn)一步提高2段進(jìn)水A/O工藝脫總氮效果,可以考慮增加第1段A/O內(nèi)循環(huán)硝化液回流比,補(bǔ)充A2單元所缺碳源。
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