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          安徽肉類加工廢水處理工藝

          來源: 發(fā)布時間:2019-09-25 112469 次瀏覽


          1 工程概況
          山西某肉類加工廠主營畜禽屠宰加工和熟肉生產(chǎn)加工業(yè)務(wù),廢水主要來自豬、雞、鴨等畜禽屠宰車間、分割肉加工車間、肉制品加工車間和圈舍等。廢水中主要含有血液、油脂、碎肉、畜毛和糞便等污染物,屬高濃度有機(jī)廢水。該廢水呈褐紅色,具有較濃的腥臭味。廢水排放量為2 000 m3/d。設(shè)計出水水質(zhì)要求同時達(dá)到《肉類加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 的一級排放標(biāo)準(zhǔn)及《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 的一級排放標(biāo)準(zhǔn),處理難度較大。
          設(shè)計進(jìn)、出水水質(zhì)見表1。
          表1 設(shè)計進(jìn)、出水水質(zhì)
          Tab.1 Design influent and effluent quality
           2 工藝設(shè)計及主要構(gòu)筑物
          廢水處理工藝流程(liú chéng)見圖1。
           圖1 廢水處理(chǔ lǐ)工藝流程
          Fig.1 Flow chart of wastewater treatment process
          首先通過隔油沉淀池來收集、清除廢水中的油脂,這樣不僅可以降低進(jìn)水負(fù)荷,確保達(dá)標(biāo)排放,還可以產(chǎn)生可觀的經(jīng)濟(jì)效益。鑒于屠宰車間水質(zhì)水量變化大,為保證生物處理設(shè)施進(jìn)水水質(zhì)水量均衡,設(shè)置了均衡調(diào)節(jié)池,采用預(yù)曝氣使廢水中微小顆粒物質(zhì)相互碰撞、粘結(jié),產(chǎn)生絮凝作用,有利于沉淀分離,同時可將廢水中H2 S等有害氣體吹脫。氣浮法能有效地去除廢水中呈乳化狀態(tài)的油,同時去除由油類物質(zhì)引起的COD。采用計量泵投加PAC 與PAM,以提高氣浮效果。為提高廢水的BOD5/COD值而設(shè)置了水解酸化池,其作用在于使結(jié)構(gòu)復(fù)雜的不溶性或溶合性的高分子有機(jī)物經(jīng)過水解和產(chǎn)酸,轉(zhuǎn)化為簡單的低分子有機(jī)物,改善廢水的可生化性,并提高生化系統(tǒng)的耐沖擊負(fù)荷能力。
          生化系統(tǒng)采用A2/O + MBR 組合工藝。A2/O工藝去除氨氮的效果已經(jīng)得到廣泛認(rèn)可,具有去除率高、運(yùn)行穩(wěn)定、成本低的特點。MBR 集膜的高效(指效能高的)分離和生物降解于一體,是將污水生物處理技術(shù)與膜分離技術(shù)相結(jié)合的新型污水處理工藝。采用膜組件代替?zhèn)鹘y(tǒng)活性污泥工藝中的二沉池,可進(jìn)行高效固液分離,克服了傳統(tǒng)工藝中出水水質(zhì)欠穩(wěn)定、污泥易膨脹等不足。生物反應(yīng)器內(nèi)保持較高的污泥濃度,硝化能力強(qiáng),感染物去除率高,部分混合液回流至缺氧(hypoxia)(Oxygen)池進(jìn)行反硝化去除氨氮。MBR 池出水進(jìn)入消毒池進(jìn)行消毒后,可達(dá)標(biāo)排放。
          主要構(gòu)筑物尺寸及設(shè)計參數(shù)見表2。中空纖維膜紡絲機(jī)外形像纖維狀,具有自支撐作用的膜。它是非對稱膜的一種,其致密層可位于纖維的外表面/如反滲透膜,也可位于纖維的內(nèi)表面(如微濾膜和超濾膜)。對氣體分離膜來說,致密層位于內(nèi)表面或外表面均可。
          表2 主要構(gòu)筑物及設(shè)計參數(shù)
          Tab.2 Sizes and design parameters of structures
           3 運(yùn)行效果及分析

            3. 1 運(yùn)行過程分析(Analyse)

            ①水解酸化
          水解酸化單元采用缺氧狀態(tài)運(yùn)行,溶解氧控制在0.2 ~ 0.5 mg/L。膜生物反應(yīng)器在污水處理,水資源再利用領(lǐng)域,MBR又稱膜生物反應(yīng)器(Membrane Bio-Reactor ),是一種由膜分離單元與生物處理單元相結(jié)合的新型水處理技術(shù)。池內(nèi)設(shè)有高效組合填料。
          監(jiān)測結(jié)果表明,水力停留時間過長會使出水VFA 濃度升高,對后續(xù)處理不利,而且酸化時間>9 h 時,水解速度開始變緩。因此,從經(jīng)濟(jì)性考慮,水解酸化過程中水力停留時間宜控制在9 h 內(nèi); 另外,適當(dāng)增加污泥濃度有助于COD 的篩除,但污泥濃度不能太高,最佳MLSS 以6.5 g/L為宜。

            ②厭氧池
          為強(qiáng)化傳質(zhì)效果,采用攪拌方式方法。由于污泥量大,沼氣上升產(chǎn)生的推動力不足,而利用水泵打回流的方式攪拌容易吸入空氣,造成DO 值升高,破壞(vandalism)厭氧(Oxygen)微生物的生存環(huán)境,所以在池內(nèi)設(shè)置潛水?dāng)嚢铏C(jī)。
          控制池內(nèi)氧(Oxygen)化還原電位 值<-250 mV。

            ③缺氧池
          缺氧(Oxygen)池內(nèi)設(shè)軟性組合填料,安裝間距為150 mm× 150 mm,填料支架為槽鋼,采用螺紋鋼制作,安裝高度距底部1.2 m,上部距液面0.3 m。池內(nèi)設(shè)潛水?dāng)嚢铏C(jī)。由于MBR 池內(nèi)混合液回流帶來硝態(tài)氮,需控制池內(nèi)ORP 值<-100 mV。

            ④ MBR 池
          MBR 工藝采用平板膜組件。膜組件在蠕動泵抽吸作用下間歇出水,膜單元的曝氣裝置置于膜片下方。MBR 池內(nèi)安裝穿孔曝氣管,采用鼓風(fēng)機(jī)曝氣,設(shè)置變頻器實現(xiàn)曝氣量的實時調(diào)整。平板膜組件在安裝過程中將加藥管路與抽吸管連接,定期進(jìn)行在線藥洗即可滿足正常使用的要求。另外,間歇式抽停方式可有效減緩膜污染,由PLC 自動控制系統(tǒng)調(diào)節(jié)。當(dāng)抽停時間分別為12、4 min 時,系統(tǒng)能保持膜過濾性能的穩(wěn)定。

            3. 2 運(yùn)行效果
          調(diào)試運(yùn)行結(jié)束后,出水水質(zhì)基本穩(wěn)定(解釋:穩(wěn)固安定;沒有變動),各項污染物指標(biāo)均達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),具體處理效果見表3 。膜生物反應(yīng)器膜分離技術(shù)與生物處理技術(shù)有機(jī)結(jié)合之新型態(tài)廢水處理系統(tǒng)。以膜組件取代傳統(tǒng)生物處理技術(shù)末端二沉池,在生物反應(yīng)器中保持高活性污泥濃度,提高生物處理有機(jī)負(fù)荷,從而減少污水處理設(shè)施占地面積,并通過保持低污泥負(fù)荷減少剩余污泥量。主要利用沉浸于好氧生物池內(nèi)之膜分離設(shè)備截留槽內(nèi)的活性污泥與大分子有機(jī)物。膜生物反應(yīng)器系統(tǒng)內(nèi)活性污泥(MLSS)濃度可提升至8000~10,000mg/L,甚至更高;污泥齡(SRT)可延長至30天以上。
          表3 各單元的處理效果
          Tab.3 Tre自動取款機(jī)ent effects of each unit   mg?L-1
           由表3 可見,總排污口平均出水CO
            D、BOD5、S
            S、氨氮、動植物油分別低于
            30、10、20、5、10 mg/L,優(yōu)于設(shè)計指標(biāo),同時達(dá)到《肉類加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 一級標(biāo)準(zhǔn)及《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 一級標(biāo)準(zhǔn)。
          4 經(jīng)濟(jì)(jīng jì)分析
          本工程總投資(意義:是未來收益的累積)為678.46 萬元,其中設(shè)備費用為479.98 萬元,土建費用為110.75 萬元,其他費用 為87.73 萬元。工程總裝機(jī)功率為255.18 kW,總運(yùn)行功率為145.3 kW。電價按0.6 元/ 計,則電費為1.02 元/m3 ; 人員編制為6 人,平均工資為2 000 元/,則人工費為0.2 元/m3。藥劑費約為0.62 元/m3。運(yùn)行費用合計1.84 元/m3 。
          本工程運(yùn)行后,出水水質(zhì)良好且穩(wěn)定,可以直接回用。工程運(yùn)行后每年COD 減排量約2 467 t,BOD5減排量約1 237 t,SS 減排量約1 235 t,氨氮減排量約76 t,動植物油減排量約69 t,大大減輕了水體感染,為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了堅實保障。具體參見
          5 結(jié)論
          采用水解酸化-A2/O-MBR 工藝處理(chǔ lǐ)肉類加工廢水,處理規(guī)模為2 000 m3/d。工程運(yùn)行結(jié)果表明,該工藝處理效率高,最終出水CO
            D、BOD5、S
            S、氨氮、動植物油分別低于
            30、10、20、5、10 mg/L,同時達(dá)到《肉類加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 一級標(biāo)準(zhǔn)和《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 一級標(biāo)準(zhǔn),處理后的水質(zhì)良好且穩(wěn)定,可以直接回用。該工藝自動化程度高,操作簡單,管理方便,并適合在北方地區(qū)的冬季正常運(yùn)行。
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